解决砂石生产线骨料质量问题关键是降低砂中含泥量;降低中小石中软弱颗粒的含量。根据东勘科研院的试验,冲洗后砂中舍泥量由冲洗前l0.5% 降为1.4% ,符舍规范要求。说明含泥量问题可以通过调整冲洗水压和加大冲洗水量解决。降低中、小石中软弱颗料含量的方法有两种选径,一是通过骨料相互间强烈撞击.击碎骨料表面的钙化胶结体;二是掺加破碎卵石,降低软弱颗粒的百分比含量。为此,方案三采取的措施:
一是增设毛料洗石设备。
二是增设碎石设备。建议增加两台颚式破碎执,串联到筛分流水线中,形成循环回路。通过破碎大粒径骨料。补充到中小石中,即可以降低软弱颗粒百分比含量,还可以调整骨料间的级配不平衡,减少弃料,从而达到减少毛料开采量,降低成本的作用。
三是改进筛分机上冲洗水管的布置方式。由原来的横向布置改为竖向布置,延长骨料在筛网上的冲洗时间,原筛分机冲孔筛板改为编织筛网,以增加筛分有效面积。
四是适当调整冲洗水压和冲洗水量。
五是适当提高螺旋洗砂机的转速,增加承流的干扰力,使之漂洗掉砂中部分含泥量,螺旋洗砂机的最佳转速和傅角应通砬实际运行来调整。
六是加强生产管理,做好经常性的检测工作,以试验和检测结果来指导生产,特别应注意控制毛料的小时筛分量,安排均衡生产。当发现成品骨料中超逊径含量超标或含泥量发生异常肘,应立即查找原因,及时解决。
方案三的优点是投资少,运距短,只需增加洗石机、破碎机等少量设备,工艺调整简单可行。缺点是对筛分系统的生产有一定的干扰。
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